8月26日,從武鋼條材總廠一煉鋼分廠傳來喜訊,該廠重軌RH精煉工藝優化攻關取得重大突破,RH插入管使用壽命首次突破130次,已半年穩居110次,比國內同類鋼廠先進水平高50個百分點,是攻關前的2.5倍,煉鋼真空耐材成本降低65%。
我國鐵路已形成高密度與高速度并舉的局面,這給高速重軌鋼使用性能提出更高要求,鋼質必須具備足夠的強度、硬度和一定的韌性。鋼中夾雜物是造成重軌內傷的主要原因,RH真空處理裝置用于鋼水真空處理,剔除鋼中夾雜物和氫元素,滿足高速重載鐵路高純凈度、高精度品質要求。
RH插入管是重軌鋼生產關鍵工序RH真空處理裝置的關鍵備件,其壽命長短決定RH真空處理裝置作業率的高低,也就決定重軌鋼產能的發揮。公司于2008年上半年開始生產高速重軌,投產時間短,RH精煉技術儲備薄弱。生產初期,產品改判、降級比例高,影響品種計劃兌現。特別是鋼中錳含量高,處理時間長,鋼水對RH插入管耐材侵蝕較大,曾出現插入管使用9次就慘遭損耗,平均使用壽命僅僅維持在30次左右,嚴重干擾生產組織順行和生產工藝穩定,影響重軌鋼產量和質量提升。
為滿足高速重軌鋼冶煉需求,解決制約重軌鋼連續生產的“瓶頸”,一煉鋼分廠于2008年下半年成立RH精煉工藝優化攻關組,對延長RH插入管使用壽命進行攻關,并比照國內先進水平將初期攻關目標確定為60次。隨即,攻關組在跟蹤生產工藝的基礎上,將影響使用壽命的因素制訂排列圖表,對疑慮環節逐一排除。同時改良插入管設計和制作,根據現場統計找出不同時期限制插入管壽命提高的主要“瓶頸”。針對“瓶頸”,采取一系列整改措施,2008年底,將插入管壽命提升至70次以上。
鐵道部相關專業人士在2008年底武鋼高速重軌350公里時速上道論證會上高度評價說,武鋼用短短不到半年時間,在重軌鋼鋼質生產方面趕上國內同行業先進企業用了幾年甚至10年才達到的水平。
攻關組再次將優化目標確定為100次。受大罐影響,插入管插入方式已無法改良。為此,攻關組在不改變現有工藝的情況下,再次大幅提高插入管壽命,不但大幅減輕職工勞動強度,降低重軌煉鋼成本,還確保了高速重軌滿負荷生產,又一次達到攻關預期目標。
目前,攻關組又將穩定130次作為新目標展開新一輪攻關。
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