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              挖掘機控制閥閥芯的修復
              www.cidowedding.com   2009-08-19  中國工程機械信息網
              導讀:  一拖(洛陽)工程機械廠 劉超  用戶購買我公司的一臺WY32型液壓挖掘機,在施工過程出  現斗桿液壓缸工作乏并伴有自然下垂現象,起初懷疑是液壓  缸內泄,更換活塞組合密封后,該現象仍然存在。經 ...

                一拖(洛陽)工程機械廠 劉超

                用戶購買我公司的一臺WY32型液壓挖掘機,在施工過程出

                現斗桿液壓缸工作乏并伴有自然下垂現象,起初懷疑是液壓

                缸內泄,更換活塞組合密封后,該現象仍然存在。經過壓力

                測試,我們認為可能是由于組合閥組的閥芯內泄所致。為了

                進一步驗證上述判斷,將該閥組拆下清洗,使其各控制閥口

                朝上平放,然后在各個控制口注入煤油,大約20min后,發現

                其中的一對油口液面明顯下降。而該閥組是由彈簧復位對

                中,中位時各控制口應處于閉鎖狀態,由此可確認該閥組存

                在內泄。征得用戶的同意后,我們制定了如下的研配修復方

                案:

                (1)拆卸零件 卸下閥芯端蓋處的螺釘,按順序依次取下各

                零件,注意保護閥芯上的密封圈不致損壞,并清洗、編號。

                (2)檢測 用千分測量閥芯外徑的實現尺寸¢27.86mm;用

                內徑千分表測得閥孔的實際尺寸¢28.06mm,肉眼觀察發現孔

                內有局部拉毛現象。

                (3)研磨修復 根據閥孔的實測尺寸用鑄鐵精加工二根研磨

                棒,尺寸分別為¢28.03mm和¢28.04mm,并在棒的正反向加

                工槽寬和槽深均為1~1.5mm的螺紋槽,另外精磨一根外徑¢

                28.05(+0.02,+0.04)mm的光棒作最終檢測用。將煤油浸入

                待研磨的閥孔中約1h,然后將¢28.03mm的工藝研磨棒的螺紋

                槽中涂滿氧化鋁研磨劑,插入閥孔中正反向抽動及轉動,大

                約1.5h后停止,抽出研磨棒,清洗并檢測棒和孔的尺寸;

                用¢28.04mm的研磨棒按上述方法再次研磨約1h。經清洗閥孔

                后,檢測閥孔尺寸未出現尺寸變大的現象。最后用¢28.05mm

                的檢測棒并輔以煤油潤滑,插入閥孔中抽動;如手感有吸力

                和阻滯現象,表明研配情況較好。

                根據閥芯外徑¢27.86mm的情況,將其與閥孔的配合表面在外

                圓磨床上精磨掉0.1mm,按照一定的比例配制電鍍液,用電刷

                鍍的方式在閥芯的表面鍍鉻,鍍層厚度為0.5~0.7mm以研磨

                好的閥孔實際尺寸¢28.06mm為基準,精磨閥芯,使其最終尺

                寸控制在¢28.06(-0.01,-0.015)mm的范圍內。

                (4)試漏、安裝 將各零件清洗后按順序裝配好,用上述注

                入煤油的方式試漏,約2h后觀察油口液面未發現有明顯的下

                降現象。閥組經重新裝車試驗,各項壓力指標恢復正常,故

                障現象消失。

                修復過程應注意下述事項:

                研磨閥孔時,應注意用力均勻并不時用手感觸棒體溫度及

                觀測研磨棒表面的顏色變化,以防閥孔孔徑加大或失圓;應

                根據閥芯的材質及鍍層的厚度,配制合適的電鍍液,以保證

                鍍層表面質量;在電刷鍍的過程中應使閥芯表面清潔、凈

                化,并使其能夠勻速地轉動起來,以使鍍層均勻,附著力

                強。

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